本报讯 (记者赵志国 通讯员康赛)4月16日,记者从帘子布公司捻织一厂了解到,该厂黑蚂蚁QC小组改造的凸轮滑梭在倍捻机上应用后,解决了实际生产中的难题。
“创新改造后的凸轮滑梭不仅提升了产品质量,还提高了生产效率。”该厂负责人说。
K3521型倍捻机成倍加捻整筒原丝,生产的帘子线均为高端品种,强损低,应用于节能型、轻便型等高端轮胎的生产制作,但生产过程中受各种因素影响,锭位自停现象频繁,严重影响产量质量,该厂黑蚂蚁QC小组决定对此进行技术攻关。
该小组成员通过反复探索发现,倍捻机横动行程中,滑梭在凸轮中两端弯道拐弯顶端运行过程容易卡死,从而导致锭位自停。找到原因后,小组成员开始不停地做试验寻找制作新型凸轮滑梭的参数组合,并着手设计绘制图纸。
由于原来的滑梭是球墨铸铁材质,耐磨度低,强度小,易损坏。为了选材,他们自费在网上购买零件进行测试、对比,最后挑选出不锈钢材质来做滑梭。
“我们组成员轮流24小时不间断地在生产现场观察,只为找到最佳的参数组合。”该组成员说,通过16次的反复上车试验,最终得到最优参数,设计成功,凸轮能平滑运行。
使用新型凸轮滑梭后,该机台从之前每月出现卡顿25次,降低到5次左右,产量、质量得到了有效保障。
改造后的凸轮滑梭目前已在该厂所有倍捻机台上推广使用,每年预计可增加经济效益100余万元。该创新改造不仅获得河南省QC比赛一等奖,还获得了国家实用新型专利。