本报讯 (记者高轶鹏 通讯员张建昌)3月27日,记者从田庄选煤厂了解到,该厂近期入洗原煤量、单班翻车量连破历史纪录,并首次取得全月工艺设备生产零影响的历史最好成绩。
“今年以来,面对较为有利的外部形势,我们以质量和效益为中心,主动适应市场要求,灵活组织生产,在精细化管理上下功夫,努力做到质量和效益有新提升、企业面貌有新气象。”该厂负责人说。
在生产经营方面,该厂以“精”为目标,坚持做到精确定位、精细考核、精准问责,把精细化管理理念贯彻到生产的每一个环节、每一道工序,不断调动职工的积极性和主动性。
作为入厂原煤和出厂精煤的运输单位,储运车间不断完善考核机制,每月评选出“清车状元”“翻车状元”“装车状元”“设备零影响状元”,激发职工工作热情。3月21日零点班,该车间运转三班单班翻车148车,创出新纪录。针对近期路用车皮加固要求严格,加固用时长,可能影响生产的新情况,该车间创造性地实施“一打,二装,三捆法”和“加固用材三点存放法”,提高了加固和装车效率。3月21日8点班,该车间完成了140节车皮共3920个加固点的任务。
为提升浮选稳定率,选煤车间每两个小时测量一次浮选入料浓度。一旦更换原煤煤种,该车间就会立刻测量浮选入料浓度,为精细化操作提供依据。为把吨原煤介质消耗控制在0.4千克以下,该车间对介质桶溢流管进行技术改造,并实行了筛上喷嘴编号定位管理等措施。3月份以来,该厂浮选稳定率一直控制在98%以上,为历史最好水平。
此外,该厂将每周二、周五的例行检修时间改为日常弹性检修,一旦生产任务不重,就见缝插针开展检修活动。3月17日上午,入洗原煤量不大,该厂决定利用4个小时停车时间进行检修,组织维修车间、电修车间干部职工对设备进行了全面检修和除杂清理。
该厂还要求各车间加强日常巡检,减少设备故障对生产的影响。3月20日,该厂维修车间职工商子超巡查时发现,018号筛子喷洒器跑水,便立刻通知负责该区域的选煤车间,并协助选煤车间职工及时排除了设备故障。3月份,该厂取得了全月工艺设备生产零影响的历史最好成绩。