□本报记者 吕占伟 文/图
3月5日下午4时许,在平煤神马集团二矿机电修配厂(简称机修厂)电工车间内,42岁的电工班班长王群堂正同几名工友维修一台潜水泵。
在“嗡嗡嗡”的嘈杂声中,身穿蓝色工装、头戴黄色安全帽的工人们一丝不苟地忙碌着,脸上的汗珠直往下掉。
车子跑得快 全靠车头带
“我们干的这活儿赶得比较紧,就说这潜水泵吧,是井下排水用的,使用率高,报修率也高,检修必须麻利,一点儿都耽误不得。”王群堂边修边说。工龄26年的他在这个班组已经待了七八年。组员现在固定8个人,平均年龄三十二三岁,多数是大专以上学历。
“厂里刚开过会,说新的一年要不断拓展维修业务,为矿上节约更多生产成本。现在机器设备也更新得越来越快,只有不断学习新知识,提高技术,才能适应岗位要求。”说着话,王群堂和工友干完了手头的活儿,等下一拨儿需要检修的设备升井。
趁着王群堂走开一会儿,他的得意弟子彭豪杰神秘地说:“我听班长讲过一件事,10年前,他还在矿上的机电队当学徒,跟着师傅管理猴车机控系统。有一次,一部猴车的机头停了,如果猴车启动不了,井下工人得徒步走一条上山的巷道,有二三百米长,又陡又滑。班长到现场查看后也无从下手,就打电话咨询师傅,师傅在电话里遥控指挥,班长悟性也高,不到20分钟就把猴车修好了。当上电工班长后,他不忘学习,还经常鼓励我们学习,常对我们说,‘你不更新大脑,岗位就会淘汰你’。”
“我们主要是维修潜水泵和电机,一年中最忙是在采煤面回收的时候,此时完成了一定的采煤任务,需要对作业面进行整理,电机和潜水泵的使用量最大,每到那时我们加班到夜里12点是家常便饭。”电工班女工马海燕说,在班长的带领下,她成长进步很快,独自“啃”下了不少维修难题。
节约成本 不断创新
据了解,近年来,随着煤矿电机使用量与日俱增,机修厂的检修任务也随之增多。电机烧毁后,最烦琐的工作就是电机下线。检修人员往往是用老式的手动绕线机进行电机下线,费事费力,而且效率低下。
为了解决这一问题,以王群堂为首的电工班不断钻研探索,最终利用旧电机、减速机、轴承座等废旧设备及材料制成了电机自动绕线机。
二矿机修厂厂长丁相说,电机自动绕线机的设计制作,改变了过去人工手动缠绕的老方法,提高了工作效率,降低了工人的劳动强度,也提高了废旧材料的复用率。“以前需要两个人协同作业,现在一个人就能完成此项工作,每年可节省人工成本3万多元。”
据介绍,去年,该厂的11个班组都积极开展修旧利废活动,各个班组大到继电器、真空接触器、变压器,小到手柄、接线柱、螺丝,每一个有用的零配件都不放过,真正将节约意识落实到日常工作中,厂里去年一年共节省材料费用11.9万元。