本报讯 (记者赵志国)11月21日,从帘子布发展公司传来消息,今年2月至今,该公司立项的15项“五小”创新方案已全部顺利结项并投入使用,预计每年可创造经济效益170多万元,挽回或避免经济损失260多万元。
为充分激发广大干部职工创新、创造热情,推动生产技术革新,该公司自2月开启“五小”创新成果方案征集后,针对9个基层单位上报的涉及工具改进及设计类、装置类、电气类等5个类别的22项“五小”创新成果进行评定,最终评选出15项“五小”创新方案进行立项。
捻织一厂直捻机经过10年的长期运行使用,电锭故障数量呈逐年增多趋势,维修时间较长,影响生产,增加外协维修成本。该厂针对此提出了创新方案并组织技术人员进行攻关,通过购入动平衡检测仪并进行改造,自主设计制作锭座、尼龙套筒和尼龙棒等维修工具,设计出了电锭自主维修平台,同时,将总结的维修方法汇编成册对保全工进行培训,当电锭出现故障时,保全工可利用工余时间自主维修,预计每年可以节约外修费用90余万元,节约工时600多小时。
在减少职工劳动强度方面,该公司也有不少创新成果。浸胶厂生产的浸胶帘子布,大卷装重量近1.4吨,直径约1.3米,进出车间库房需要人力推动,存在质量及安全隐患。对此,该厂制定创新方案,为原有的打包平台加装电力驱动轮子,并在库房出口、入口铺设轨道,使布卷出入库完全不需要人力推动,大大降低了职工劳动强度。