本报讯 (记者赵志国)10月10日,记者从帘子布公司了解到,面对复杂多变的市场形势,该公司用废气余热代替蒸汽,4月以来节约资金700余万元。
蒸汽作为一种热能载体,热值高、传热快,是帘子布公司生产工序中的重要载热工质。今年,该公司全力推进全流程、全领域降本增效,大力实行“精准用气”策略,强化成本管理,在确保生产安全稳定的前提下,通过以气代“汽”、以光替“汽”等方式,减少能源消耗,降低企业运营成本。
聚合反应过程中会产生大量废气。今年以来,该公司通过技术改造,大力实施聚合反应废气回收利用项目,实现废气全部回收复用,大大降低生产成本。
废气回收后,废气余热也被合理利用。目前,3个原丝厂通过技术升级,使聚合工序中的盐液保温加热、油剂调配、纸管干燥等环节全部实现废气余热代替蒸汽,大大提高能源利用效率,保证原丝正常生产。
以前,该公司职工洗浴用水采用蒸汽加热,现在都改为太阳能加热,既节约了成本,又能保证职工正常洗浴。同时,该公司正在为职工洗浴间加装空气能热水器,计划冬季来临前全部安装到位。此设备用电量少,且性能稳定、不受天气影响,可以保障职工安心洗浴。