每天在筛分楼上下奔走,细致地观察每一台设备和零部件的运行情况,精准捕捉异响来源,快速排查故障隐患……在八矿六层高的筛分楼内,有位眼观六路、耳听八方的“穿梭者”。他与设备相依相伴10余年,以过硬的技术攻克了多道难关,解决了不计其数的故障,他就是八矿机电九队筛分楼检修班班长王培。
2014年5月,王培到该矿动力煤洗煤厂工作。他不断学习研究煤楼工艺流程,迅速掌握了技术要领,练就了一身过硬本领。该矿510皮带巷建设、208筛子更换、新煤楼小皮带安装更换等技改项目中都有他的身影。
2021年,该矿动力煤洗煤厂合并到机电九队。机电九队主要负责新煤楼、老煤楼、筛分楼的筛子、皮带、破碎机等设备的检修工作。凭借敢闯敢拼的工作劲头和孜孜不倦的学习态度,今年1月,王培成为机电九队筛分楼检修班班长。
根据矿井生产计划,今年3月中旬,机电九队负责对筛分楼设备进行更换、改造、检修,由王培带领检修班职工开展筛分楼的检修工作。
由于筛分楼一年多未生产,设备老化,再加上缺少洗煤设备配件等,检修初期他们便遇到了不少麻烦。对此,王培耐心地梳理问题,提前谋划工作方案,并制定了包机责任制度,使小到一颗螺丝、一个托辊,大到一台筛子、一部皮带,都有相应人员进行排查和检修,把好设备质量合格关。
更换、改造期间,王培发现斗提机尾箱体变形漏水,严重影响安全生产。由于该斗提设备贯穿筛分楼一楼至四楼,体积巨大,内部构造复杂,处理起来较有难度。经该矿机运区协调,在厂家专业人员的技术指导下,王培和检修班人员仅用一周时间就更换了斗提机尾的箱体。
“高频筛拉水”问题严重影响洗煤产量,要根治就必须找到“病根”。王培上网查阅相关资料,请教厂家专业技术人员,与检修班老师傅一同摸索,反复试验,最终确定0.3毫米的筛缝最佳,并立即联系厂家制作了一批符合要求的新筛板。新筛板更换完成后,这个困扰生产多年的问题迎刃而解,实际应用效果得到领导和工友的一致好评。
在机电九队的工作中,王培以丰富的经验和过硬技术将突发情况处理得游刃有余。
“学无止境。企业为我们提供一个广阔平台,我要不断提升专业技术,攻克更多难题,解决实际生产中的‘绊脚石’,和大家一起为企业发展贡献力量。”王培说。
(本报记者 赵志国)