本报讯 (记者赵志国 通讯员苏凤玲)6月29日上午,帘子布公司捻织二厂布机乙班职工王静在巡检时,发现7号织机送经罗拉处有一根毛丝,需要缝头处理,拆一米布是方便的处理方式,但为了减少棉纱浪费,她单膝跪地趴在脚踏板处进行缝头,短短几分钟就满头大汗。
面对严峻的市场形势,该厂干部职工牢固树立过“紧日子”思想,坚持从小处着手,在节能降耗和挖潜增效上下功夫,细算“经济账”,把节能增效真正落实到安全生产的每个环节、每道工序,在全厂营造出“人人精打细算,个个当家理财”的浓厚氛围。
该厂充分利用晨会、质量分析会、工段班前班后会等,讲形势、明任务、定措施,注重精细化管理,按照成本控制考核办法,突出抓好设备、原材料、能耗管理,实施全员全过程成本管控,鼓励职工在本职岗位上尽心尽责,从节约一个螺丝钉、一米丝、一滴水等看得见的小处着手,在办公室、生产现场做到人走灯关、车停机关,杜绝“长明灯”“长流水”,确保节能降耗落到实处。
同时,该厂坚持成本分析制度,充分挖掘内部潜力。为减少废丝消耗,该厂要求各工段在扩台时,结合生产实际情况,将扩台废丝长度控制在≤1.5m。“扩台采取此举后,每扩一台车可节约废丝1米左右,按照每天扩12台车计算,每天就能节约废丝10多米。”该厂布机技术教练郭亚娜说。
此外,该厂本着“生产中遇到的问题,就是我们努力的方向”的创新宗旨,积极在“五小”创新、技术创新、管理创新等方面下功夫,大力开展小改小革、科技创新活动,依靠科技进步实现减能增效。年初,该厂创新研究的喷气织机可组装式轴头改造成果现已推广运用,不仅有效减少了因维修造成的产品质量问题,节约维修成本,同时更换起来更节约时间,每月可创造经济效益近万元。