第A08版:平煤神马
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产品开发结硕果
提高分析测试能力
十矿新增地面矿井供水冷却系统
解决职工烦心事揪心事
尼龙化工公司积极推进科技攻关和管理创新
八矿选煤厂为高质量发展开出“创新处方”
帘子布公司“稳中有进”锻造核心竞争力
开创转型新局面 展现企业新作为
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3上一篇  下一篇4 2021年11月24日 放大 缩小 默认        
找准发力点 技改提效益
八矿选煤厂为高质量发展开出“创新处方”

 

本报讯 (记者赵志国 通讯员张泓洋)11月23日,记者从八矿选煤厂了解到,今年以来,该厂攻坚克难,利用现有生产系统,下大力气抓技术改造,持续激发创新活力,向技术创新、重点项目、节支降耗要效益,取得显著效果。

风穿流压滤系统是该厂今年的一项重要技改,是集团首家采用的最新式、最先进浮选泡沫脱水设备,可以降低产品水分及能耗,提高产品质量。目前,该厂在老压滤厂房引进安装4套风穿流压滤系统,可同时处理己、戊组生产系统的浮选精煤,不仅大大减轻了己组系统加压过滤机处理压力,而且有效解决了戊组系统大倾角精煤皮带维修量大、撒煤造成职工劳动强度高等历史难题,使生产系统变得更加灵活高效。目前,新系统运行平稳,成为该厂降低精煤水分、稳定精煤质量的“利器”。

为扩大规模效益,该厂今年在戊组系统扩能改造上狠下功夫。原有的戊组系统原煤存储能力、精煤运输能力十分有限,造成戊组原煤不能全部入洗,严重阻碍该厂年初确定的发展计划。6月,该厂利用原煤供应紧缺的“空档期”,对戊组系统实施扩能改造,完成戊组煤仓体、8711#精煤皮带北延及驱动装置换型等多个重要改造项目,同时,拆除大倾角皮带,巧妙设计刮板运输机和皮带运输系统,使新增的风穿流压滤系统具备处理戊组浮精的能力,突破了制约高效生产的瓶颈。大直径高效分选旋流器、大流量合格介质泵、TBS精磁尾分选机等设备安装到位后,戊组系统将彻底“脱胎换骨”,年入洗能力由90万吨提高到150万吨。

“物尽其用”在该厂各项技改、检修中体现得淋漓尽致。戊组系统扩能改造前,该厂物管中心、机修车间先对库房库存物资进行全面盘点、分拣,把皮带、刮板等旧配件列为备品备件,清理维护、“量身”改造,对旧设备采取保护性拆除措施,保持设备完好性,方便二次使用。大倾角皮带拆除后,原有的驱动装置和支架复用于新皮带改造项目,废旧暖气管道用于风穿流压滤机滤液水管路改造;在粗精煤掺入浮精脱水改造项目中,原昌华公司的废旧管道重新“上岗”……许多废旧物资在技改、检修中“老树发新芽”。

在党史学习教育“领导干部一线体验”活动中,厂长曾庆刚了解到运销站11道卸车岗位劳动强度大、卸车效率低等问题后,立即将这些问题列入“我为群众办实事”实践活动清单,查问题、找原因、定方案。他一方面联系集团铁运处对11道卸车车辆实施气动开关车门改造,另一方面设计改造11道卸车“行走平台”。改造后,职工劳动强度大大降低,卸车安全系数大幅提高。近期,“11道绞车提速”项目也顺利完成,实现绞车自动低速灵活转换运行,对车时间缩短至少十分钟,进一步提升了原煤卸车效率。

为适应TBS粗煤泥分选新工艺,进一步降低浮选精煤水分,提高加压过滤机工作效率,该厂成立课题攻关组,实施浮选精煤掺粗系统改造,优化粗煤泥脱泥设备叠振筛结构,使粗精煤与浮选精煤“完美”混合,改变加压系统入料粒度组成,降低排料周期,在提升加压过滤机工作效率的同时,使己组浮选精煤水分再降两个百分点。目前,该项目进入施工尾期,预计12月初投产。

此外,该厂十分注重挖掘、培养创新人才,不仅建立科技创新“见效即奖”机制,用“谁能干就让谁干”激活创新动力,而且精心举办核心人员特训班,致力培养“一专多能”的复合型人才队伍。通过素质登高、激励创新等措施,该厂党员干部职工创新求变的热情被充分点燃,“人人学技术、人人可出彩”的工作氛围越来越浓厚,为下一步委托经营梁北二井选煤厂提供了坚强人才保障。

 
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