本报讯 (记者高轶鹏)10月13日,在平煤神马集团一矿污水处理车间,记者看到,污水经过压缩、沉淀后,流出时已是清水。
一矿负责人介绍说,2010年前,该矿每年生产、生活用水总量480万余吨,经过近几年节水工作的有效开展,全矿月用水量由2010年前的40万吨降到现在的23万吨,近5年来矿井采煤水耗量均低于定额值。
一矿是新中国成立后我国自行设计兴建的第一座大型煤矿。1957年动工兴建,1959年简易投产。经过两次改扩建和一次技改升级,矿井年生产能力由原来设计的150万吨提升到400万吨,跨入全国特大型矿井行列。
在发展过程中,如何做到最大限度地节水、净水,一直都是一矿关注的重点。
一矿利用自建水厂,对矿井尾矿水及工业广场生活污水净化复用。于2008年投资500余万元,自建污水处理厂1座,设计污水净化能力为2000立方米/天,后于2017年投资200余万元进行升级改造,现净化能力为3000立方米/天。污水处理厂对矿区生活污水、澡堂废水进行收集、净化处理,处理后的中水全部回用于井下生产、动筛车间、选煤厂生产,实现了污水零排放,复用率100%。
为最大限度提升用水效率,一矿积极开展节水技术改造。煤场及煤场路降尘原来采用自来水冲刷,该矿于2019年投资11万元进行技术改造,安装喷淋洒水除尘系统,同时改用污水处理厂处理后的中水喷洒,每年减少新水用量约3万吨,节约水费支出约18万元。
矿工业广场原排水系统分支较多,2018年,一矿投资56万余元进行改造,在对工业广场所有生活废水、澡堂废水充分收集后,由污水处理厂净化复用于生产,每年可增加污水处理量30余万吨,减少外购自来水量约30万吨,减少水费支出180余万元。
一矿有一座年入选能力340万吨的动力选煤厂。2016年前,选煤厂每年使用中水约35万吨。2016年,一矿投资69万元对选煤厂进行生产用水闭路循环工艺技术改造,实现了选煤废水充分循环使用,改造后每年可减少中水用量15万余吨,有效降低了补充水量。
另外,一矿还先后投入50余万元,在公共用水区域安装节水型器具1616个,节水型设施普及率达到96%。
由于节水效率突出,一矿先后获得2018年市级“节水型企业”、2019年省级“节水型企业”、2020年市“节约用水宣传工作先进单位”荣誉称号。