本报讯 (记者高轶鹏 通讯员郏世平)“上个月,10万元的‘悬赏令’给咱矿带来3000万元的效益。”11月5日,记者刚到八矿,就听到有职工在谈论“悬赏令”的事。
一笔“悬赏”,如何激起创效浪潮?事情还得从今年4月说起。
4月12日,该矿开始回采己15—15030采煤工作面。该采面处于风化带,顶板非常破碎。按照以往惯例,该矿采取了注水与注固安特控制顶板配合拉移千斤顶调架的措施。该措施虽然能有效保证采面的安全生产,但是每月需使用大量价格昂贵的固安特,前期治理时间也较长,不仅增加生产成本,还会影响月产量。
为降本增效,该矿发出“悬赏令”,决定对能够解决这一问题的单位或个人奖励10万元。8月,综采三队勇担重任,和采煤战线技术人员组成联合攻关小组,开始对这一问题进行攻关。在矿长杨国和的指导下,联合攻关小组决定改变原有生产工艺和流程,采用向顶板进行静态注水的方式,提高煤体本身的可塑性。
据有关负责人介绍,使用固安特的原理是利用其黏合能力强的特点,将破碎松软的煤体黏结成体,从而形成一堵堵煤墙,降低片帮可能性。但其实,煤体本身也有黏性,在进行有效注水后,煤体就不会松散、破碎。不过,怎么注水,拉架、割煤怎么进行,还需要不断地实践总结。
为得出最优方案,综采三队安排专人利用3个生产班生产间隙,在采面固定液压支架之间打注水孔。注水孔开孔位置为煤层中间,采用仰角打向煤层顶板,孔深度不小于6米,注水效果以煤壁出水或邻孔出水为准。注水完毕后,相关人员认真记录注水参数。经过不断调整,该队逐步实现了固安特零投入的目标。同时,湿润的煤层还降低了割煤时煤尘的浓度,直接改善了采面作业环境。
此外,为确保工艺安全,该队动态监控采面顶板,安排专人负责数据采集及分析,总结采面周期来压步距,超前判断采面是否来压,合理指导现场生产,全面提升质量标准化水平,夯实机电检修基础,制定电事故控制激励办法。
经过一段时间的实践后,该队又制定优化措施,变过去两个班打钻4个班生产为每两天1个班打钻5个班生产。这样一来,采面的生产时间得到保证,9月月产原煤10.6万吨,10月产量再创新高,达到11.02万吨。
“从9月和10月两个月来看,该采面月增产4万吨以上,加上每月可少投入100多万元的固安特,再加上取消了8名专职注固安特人员,该队一个月就可创效3000万元。”矿长杨国说。