本报讯 (记者高轶鹏 通讯员马有福)9月19日上午,原丝一厂一期分级间内,分级工余晓慧正举着手电筒,用心观察着每一个原丝筒子的外观质量。
“原丝外观质量包括有无毛丝、尾丝不良、成型不良、纸管松动、烂纸管,有没有脱落丝、油污丝、错袋丝等现象,尤其是毛丝、油污丝最容易漏检,所以我们检查时格外小心。”余晓慧边检查边告诉记者。
今年以来,面对丝、布价格下滑,客户对产品质量要求愈来愈高的实际,帘子布公司原丝一厂把提高产品质量作为应对危机的一项重要措施,变经营压力为提升质量的动力。从强化全员质量意识入手,以技能培训为切入点,严格落实《原丝质量考核制度》《工艺管理办法》《挑出率考核制度》《用户走访制度》等多项管理制度,提高了员工无次品意识。1月-8月份,该厂共生产原丝18774.216吨,合格品率达99.75%,出口丝挑出率达90.1%。
“有品质才有市场。当成本与质量发生矛盾时,成本让道,质量先行。”该厂厂长栾双红对质量的要求近乎苛刻。在每月一次的质量分析会上,他总会针对生产中遇到的质量问题与大家探讨解决办法。在他的严格要求下,各工段也都能够关注质量细节,着力在打造精品上下功夫。
纺丝工段坚持对影响质量的关键点严格控制,工艺质量检查小组每天至少一次对影响产品质量的现场温湿度、牵伸辊和侧吹风的温度、油附量、各机台挂丝圈数等指标执行情况进行全面排查。各班组把质量目标管理与绩效挂钩,每个员工都要做到为质量负责,对出现的异常丝实施隔离,保证每个筒子合格,从而减少人为操作隐患。今年上半年,该工段纺丝丙班获得“全国质量信得过班组”殊荣。
整备工段组织对生产中的毛丝、飘丝、组件泄漏等难点和疑点进行不间断攻关,建立喷丝板管理档案,提高了组件的完好率。卷绕保全组实行了与卷绕工联络制度、卷绕机机台承包制、定期更换制度,加大设备运行质量的巡检力度,及时更换异常卷绕机台,保证了可纺性。
分选工段采取分级工初检、带班长复查、工段抽查的办法,层层落实质量规定,并不定时到丝库回访,根据用户的反馈意见及时采取改进措施。发现分级工漏检,按照《疵点丝漏检考核办法》对分级工实行严格处罚。今年以来,该工段疵点丝的漏检率每班每月一直控制在1—2个,远远低于每月18个的规定值。
为提高特品丝的挑出率和高网络丝质量,该厂利用今年设备大修的时机,对细旦丝67台纺丝箱物料管结构进行改造,较好地解决了长期影响原丝纤度异常、物性指标差的质量问题;成立毛丝攻关小组,跟踪毛丝变化,拿出解决措施。细旦丝A级品挑出率由原来的平均81%提高到现在的90%。
针对特品丝纤度不匀率较高这个影响产品质量的难题,该厂QC小组以《降低特品丝纤度不匀率》为课题展开技术攻关,通过工艺改进、参数调整、流程改造等措施达到了小组活动目标。今年7月份,该课题获得全国纺织行业“优秀质量管理小组活动成果”一等奖,同时获得“国优”称号。