第A03版:平煤神马
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3上一篇  下一篇4 2015年4月24日 放大 缩小 默认        

尼龙化工公司生产经营逆势上扬的秘密

 

市场疲软,中国平煤神马集团尼龙化工公司产品却满产满销,并出现各项主要经济指标逆势增长的喜人局面,原因何在?

4月22日,经过在尼龙化工公司的一番探询,记者发现了其中的部分奥秘:在加快用先进技术改造提升传统产业的基础上,抓管理、降成本的“老调”弹出“新曲”,成为尼龙化工公司在市场上一路所向披靡的制胜利器。

“同样质量的产品,尼龙化工公司有价格优势;同样价格的产品,尼龙化工公司有质量优势。同等条件下客户当然会首选我们。”该公司有关负责人说。

提高产量,摊薄成本

尼龙化工公司是平煤神马集团的控股子公司,主要生产和经营尼龙66盐及己二酸、己二胺、环己醇、环己烷、硝酸、芳纶纤维等产品,是国家级高新技术企业和目前国内唯一一家完全拥有尼龙66盐成套生产技术自主知识产权的企业。

尼龙化工公司处于全集团尼龙化工产业链的最上游,其产品几乎全部供应内部下游企业。近年来,随着国内经济下行压力加大,他们也感受到了来自下游企业经营的压力。可是,该公司不等不靠,主动出击,寻找增效增值的突破点。

为充分发挥生产装置产能,摊薄生产成本,该公司一改过去只生产尼龙66盐的局面,现在市场需要什么产品就生产什么产品,己二酸、己二胺、环己醇、环己烷、硝酸……所有的中间产品都可直接面向市场出售。产品多样化的最直接结果就是使生产装置实现了负荷匹配,做到了高产、满产、稳产,从而避免了装置“卡脖子,有力无处使”现象的发生。

该公司生产技术部副部长杜红涛说,近年来公司外售产品产量逐年提高,今年以来继续保持了较好的增长势头,成本优势凸显,终端产品尼龙66盐做到了集团内部全消化,中间产品己二酸、己二胺等热销国内东南沿海市场,其中,高品质己二酸还出口到美国、以色列等多个国家和地区,产品供不应求。

加强考核,节奖超罚

提起通过严格管理、加大考核力度来提高各基层单位降耗增效的积极性,该公司企管处工作人员廖丽丽深有感触,“这个月是这个单位获奖金最多,下个月是那个单位获奖金最多,大家自然都行动了起来”。

为强化全公司的市场经济观念和成本意识,该公司在各个生产环节、各个单位实行模拟成本考核,由企管处针对不同的单位制定不同的考核指标,建立了公司对生产厂、生产厂对班组工段、班组工段对个人的三级考核体系,层层传递压力,超罚节奖。以一个生产厂为例,产量是多少、原材料消耗是多少、公用工程消耗是多少、固定资产折旧又是多少……每月都由企管部门逐项考核,产量提高了、费用节约了就奖,产量降低了、费用增加了就罚。公司热电厂主要是为整个公司生产环节提供蒸汽,保证化学反应得以在合适的温度环境中进行,并对企业生产用电给予一定的补充,燃煤成本在其各项生产成本中占比最大。3月,热电厂通过采取加强设备日常维护保养,优化工艺参数,合理调整风、煤配比使装置运行达到最佳状态等措施,当月煤耗大幅降低,成为当月公司成本考核的“大赢家”。

廖丽丽提供的一本账册还显示,生产己二胺的化工三厂,通过技术改造、全面分析、多方监测和工艺参数调整,3月水、汽、电、风等在生产中间环节的消耗分别有不同程度的下降,当月获奖成本奖2.6万元、费用奖1.19万元。

“通过模拟成本考核,拉大了单位与单位之间,一线二线三线之间的收入分配差距,‘收入靠工作、收入靠贡献’的理念更加深入人心。”廖丽丽说。

考核结果决定奖金数量。现在,在尼龙化工公司各基层生产单位,想方设法降低生产成本已成为自觉。

保证设备超长周期运转

化工生产具有连续性强的特点,设备保持长周期安全运行,对降低企业生产成本意义重大。该公司机械动力部工作人员马晓鹏说,单个系统停车一天造成的直接和间接损失估算下来就有近百万元,全厂停车损失更大。

在设备管理上,尼龙化工公司建立了“有计划、按类别、定指标、重监测”人技合一的模式,按照设备重要性依次分成ABC三类进行管理。生产上核心设备为A类,公司制定计划定期进行检修;B、C类由各生产厂进行管理并定期检修。同时,对核心重点设备做到一开(开动)一备(备用),建立检测周期表,定期进行监督检查,并通过巡检和点检的方式,利用人力和技术手段加强对设备状态的监测。该公司还提出生产发生异常相关人员必须到达现场的硬性要求,通过现场指挥异常处理,判断可能造成的影响,在最短时间内排除故障,最大程度地控制并减少停车次数。

马晓鹏说,以前大修装置必须全部停车,且历时一个月方能完成。现在通过改进检修方式方法,进行分装置、分区域、分重点检修,极大地减少了设备检修对生产的影响。

蒸汽锅炉压力要求很苛刻,前不久热电厂蒸汽锅炉按照计划进行检修。检修人员采取高度交叉的方式轮番作业,将检修时间细化到小时,“人停活不停”,最终提前十几个小时完成检修任务,“当晚锅炉开起来,次日上午发电机组就转了起来,时间衔接得这么紧在以前很难做到”,不仅减少了外购热源和电量费用,还保证了整个生产系统的稳定。

为控制检修费用,尼龙化工公司每年都要根据上年检修费用和当年检修计划,合理制定检修费用预算,将费用控制指标分解下达到各生产厂,只能减少不能超标,每月一考核、年底算总账,超罚节奖,现在公司检修费用每年都在减少。

该公司进口装置多,生产使用的进口配件一套下来至少上百万元。为降低进口配件采购成本,尼龙化工公司积极消化吸收引进技术,对进口装置的配件进行测绘、转化,实行国产化改造。目前,除核心设备配件不得不进口外,该公司国产化配件已占到进口装置的一大半左右,在配件采购价格下降了一至二倍的同时,有力地保证了设备超长周期的安全稳定运行,为产品更具成本优势提供了坚强的保障。

(本报记者 吴学清)

 
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