第A03版:平煤神马
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尼龙化工公司动力厂挖潜增效年超千万
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3上一篇  下一篇4 2015年1月9日 放大 缩小 默认        
精益管理降本 技术创新增效
尼龙化工公司动力厂挖潜增效年超千万

 

本报讯 (通讯员王丽娜 记者杨沛洁) “经统计考核对比,节能技术改造后的1号空分装置,通过4个多月的试运行,每年可节省生产成本700多万元。”1月6日,尼龙化工公司动力厂厂长郭卫东对记者说。

据了解,尼龙化工公司动力厂一直将降低生产成本作为一项重要工作来抓,该厂从“节约一度电、一方气、一吨水”的“三个一”抓起,积极树立干部职工的节能增效意识,在保证安全生产的前提下,积极开展各项技术创新、挖潜增效活动,使生产成本不断降低,实现了企业良性发展。

为了让降本增效成为“新常态”,该厂还成立挖潜增效小组,完善奖惩激励机制,通过鼓励职工提合理化建议、优化工艺指标、实施技改创新、严控水、电等原材料的消耗,节约成本支出。

空分装置是该公司的用电大户,主要用于将空气分离为氮气和氧气供给生产系统。为了适应市场经济的变化,该公司调整了生产规划,导致氧气进行放空处理,这对该公司来说是一笔不小的浪费。为此,该厂及时成立技术攻关小组,与相关厂家进行技术交流,通过反复调查研究,最终决定采用超低压全精馏单高制氮工艺流程,这一工艺可将70%以上的氧气用作分子筛再生气。同时,采用功率1120千瓦的空压机替代原2500千瓦的空压机,不仅降低了水、电的能耗,也减少了备件和维修费用,仅此几项,每年可节约综合成本700多万元。该项技术创新成果实现了废气和液体的零排放,目前已达到了行业先进水平。

据郭卫东介绍,在技改过程中,该厂坚持能修复使用决不换新的原则,将因改变工艺流程拆掉的部分机械设备,经过改造后重新使用,使旧仪表、管道和设备得到充分利用,此举又为公司节约了100余万元的技改资金。

“技改后虽然给我们增加了工作的难度,但大家毫无怨言,因为公司发展了,我们才能得到更多实惠。”该厂工艺三班班长王小飞说。

此外,该厂通过经常与水处理药剂厂家技术人员的沟通交流,确保水质指标的正常,进而不断提高中水使用率。截至目前,该厂1号、2号、3号循环水系统中水使用率由以前的20%提高到100%,水系统运行情况良好,每年可减少自来水用量200多万吨,又为公司节约了近600万元。

 
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